一.加工中心冷却过滤系统存在问题及原因分析
1.加工中心冷却系统经常出现堵塞报警故障,,,,,拆开冷却泵站盖板检查,,,,,发现铁粉,,,,,铁泥,,,,,防锈油混合在一起沉积粘附在网状过滤转筒外表面上,,,,,造成冷却液无法通过过滤转筒的不锈钢丝网进入转筒内,,,,,从而引起主轴内冷管路水压低,,,,,机床冷却系统报警;;;;;蚍治觯
1) 由于公司地处南方,,,,,空气潮湿,,,,,为防止铸钢件生锈,,,,,铸造出来的缸体、缸盖要在内、外表面上喷上防锈油,,,,,加工时在冷却液的冲洗下防锈油溶进了冷却液中,,,,,遇到铁屑就很容易与铁屑粘结在一起堵塞过滤转筒的外表面
2) 机床导轨的润滑油直接排在冷却液中也容易与铁屑形成油泥,,,,,从而堵塞过滤转筒
3) 欧洲的缸体,,,,,缸盖铸件已普遍采用铸铝件,,,,,不存在铸件生锈问题。。。。。因此厂家在设计机床冷却液过滤系统时,,,,,仅考虑了两级刮板排屑机和最后一级采用网状过滤转筒,,,,,没有考虑针对油污处理的方式
2.由于过滤转筒经常堵塞,,,,,平均每1-2个月都需拆下来清洗,,,,,经常拆洗很容易损坏不锈钢网,,,,,2年左右又要更换,,,,,由于国内未找到厂家维修或制造,,,,,只能向原国外生产厂家订购,,,,,价格很高
3.冷却过滤系统过滤效果差,,,,,造成冷却液每月需更换一次,,,,,部分粗加工工序的加工中心只能使用半个月,,,,,达不到冷却液使用3个月更换的设计要求。。。。。因此,,,,,生产成本较高
4.冷却过滤系统经常堵塞,,,,,造成主轴的内冷压力偏低,,,,,刀具磨损过快,,,,,刀具费用太高。。。。。同时影响到加工质量。。。。。加工中心应用于生产线主要是考虑到其多品种,,,,,柔性化生产的特点。。。。。但与专用机床相比,,,,,更换刀具频繁占用时间长,,,,,生产节拍慢又是其一大缺点。。。。。为了弥补这个缺点,,,,,在加工时必须采用大切削量,,,,,快速进给,,,,,因为加工中心的刀具都是采用国外产品,,,,,价格昂贵
5.原冷却过滤系统工作流程为:切削液→第一级刮板排屑机排屑→低位水箱沉淀→冷却水泵→第二级刮板排屑机排屑→过滤转筒不锈钢丝网过滤→主轴内冷系统二.改造方案为了解决冷却过滤系统经常堵塞问题,,,,,在对原有冷却过滤系统不做较大改到的前提下,,,,,增加一套二级过滤装置。。。。。第一级利用磁性分离机分离铁屑和油泥,,,,,第二级利用纸带过滤机过滤防锈油泥,,,,,同时也可过滤细铁屑和油污。。。。。该二级过滤装置安装在分隔式水箱上面 1. 单台加工中心增加的该套二级过滤装置主要包括以下配置
1) 分隔式水箱
2) 磁性分离机
3) 纸带过滤机
4) 立式多级水泵
5) 液位开关
2. 改造后冷却过滤系统工作流程为:切削液→第一级刮板排屑机排屑→低位水箱沉淀→冷却水泵→磁性分离机分离细铁屑,,,,,油泥→纸带过滤机过滤防锈油泥,,,,,油污→分隔式水箱分隔沉淀→冷却水泵→第二级刮板排屑机排屑→过滤转筒不锈钢丝网过滤→主轴内冷系统三.改造结果 通过增加一套二级过滤装置后产生的效果
1. 冷却系统切削液更换周期由以前的1次/月延长到1次/3月
2. 机床冷却过滤系统在冷却液使用3个月的周期内,,,,,无过滤堵塞故障发生
3. 解决过滤转筒由于频繁拆洗损坏的问题,,,,,确保过滤转筒可使用3年以上,,,,,节约维修费用
4. 主轴内冷压力稳定,,,,,解决刀具磨损过快问题,,,,,降低刀具使用费用通过对加工中心冷却过滤系统的改造,,,,,不但解决了冷却过滤系统经常堵塞的故障,,,,,而且冷却液的使用周期从原来的不到1个月延长到3个月,,,,,达到降低成本的目的,,,,,投入的改造费用1年就可以收回,,,,,效果明显